干熄焦技术问答(干熄焦常见事故处理)

生活常识 2023-05-14 20:35生活常识www.xinxueguanw.cn

按揭吊车被锁了怎么处理 干熄焦常见故障及处理

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一、干熄焦旋转密封阀被卡住时的现象?原因及如何处理?

答现象

1、 中控CRT画面出现旋转密封阀过负荷报警;

2、 运焦系统停止运行。

原因

1、 焦炭中有钢板等杂物;

2、 焦炭块度过大或者排焦速度过快;

3、 旋转密封阀的减速机损坏。

处理

1、 根据干熄炉料位情况决定装焦,干熄炉高料位时,应立即通知焦炉工段采用湿法熄焦;低料位时可合理安排装入的炉数;

2、 通知相关检修人员;

3、 将检查情况向值班长和车间相关领导汇报;如电机损坏或长时间处理,需及时向厂调度室汇报;

4、 操作人员到现场去,带好对讲机、一氧化碳报警器、氧气分析仪;

5、 在保证主蒸汽品质和作业人员安全的前提下,适当降低循环风量,每次减少3000~5000m3/次,可降到36000m3/h左右。如果有必要也可停止循环风机的运转;

6、 如果是焦炭卡住旋转密封阀,一般通过旋转密封阀点动反转,可以解决旋转密封阀卡住的问题;

7、 如果是铁器、木板卡住旋转密封阀,点动使旋转密封阀反转,使铁器松动;若反转也动不了,禁止频繁点动旋转密封阀,防止其电机热保护起作用或电机烧坏;

8、 停止旋转密封阀吹扫压缩空气或氮气,打开旋转密封阀的检修人孔,用工具取出杂物。若卡住的部位在旋转密封阀的内部,则需要停循环风机,进行空气置换,检测气体合格后(O2>18%,CO<50ppm),检修人员进入旋转密封阀取出杂物;

9、 注意监控主蒸汽压力和主蒸汽温度,如果温度、压力减低幅度较大,不能满足热电并网需求,则需解联;

10、处理完毕,应及时恢复生产,根据干熄焦的料位,通知焦炉恢复干法熄焦。

备注如旋转密封阀的减速机如果损坏,出现的现象与旋转密封阀卡住的现象一致,在减速机损坏的情况下,反转一点也动不了,若出现此情况,应检查减速机。

二、 干熄焦系统全面停电时,其主要应急处理步骤?

答1、检查N2自动吹入所有调节阀是否动作,向炉内和循环系统充入气体。现场打开气动控制阀的旁路及N2吹入阀的旁路,防止循环系统发生爆炸。

2、现场将各种电气开关(如泵)切换到“零位”。

3、立即向车间领导、厂调度室等负责人汇报。

4、切断主蒸汽供应,缓慢打开主蒸汽放散阀,关闭和打开应同步。

5、同焦炉联系,改用水熄焦,并停止排焦。

6、组织变电所相关的操作人员到现场,查明原因,开始为送电做准备,待电送后,准备手动装入红焦。

7、打开一次除尘器上的紧急放散阀(切断热源)。

8、关闭连续排污。

9、关闭取样阀。

10、微开2SH出口疏水阀旁路。

11、关闭中栓。

12、确认水封槽水位,如不足,可用消防水补充。

13、关闭循环风机入口挡板。

14、确认吊车上的红焦是否已装到干熄炉内。

三、焦炭溢出干熄炉

1、原因

(1)料位计故障,装入连续锁装置失灵。

(2)操作不精心,失误,对位发生偏移。

2、现象

(1)装入炉盖不向关闭的方向动作。

(2)干熄炉顶部烟尘很大,伴有着火现象。

3、处理

(1)同焦炉工段联系倒用湿熄焦。

(2)在保证排焦温度少于205℃的情况下,增加排焦量,尽快降低干熄炉的料位,注意循环风量与排焦量的匹配。

(3)当装入装置可以动作时,现场手动关闭炉盖。

(4)装入装置周围的红焦倒入残料管后再用水熄灭并清理干净,注意监视循环气体可燃成分,使其在规定的范围内。

(5)事故处理完毕现场进行最少3次的手动操作,合格后才可根据运行情况进行装焦操作,但最初的2罐红焦要手动装入,确认无误后方可投入自动。

备注

1、为避免红焦对设备的损坏,故障处理要迅速,应尽快达到将装入炉盖关闭的目标。但切不能在红焦未落入干熄炉内时强行关闭炉盖,这样可能造成设备的损坏或红焦溢到炉顶造成事故的扩大。如在炉顶上有焦炭,可将焦炭倒入残料管后再用水熄灭。

2、在炉盖打开时,应密切注意系统内各处的压力、温度等,这时切不能用水直接进熄焦或冷却作业,防止炉内循环气体可燃成分超标造成爆炸。

3、检查、清理装入炉盖水封槽内的焦炭。

4、检查炉顶常用放散阀有无堵塞,假如有要及时处理。

5、如发生对位偏移,造成红焦溢出干熄炉,可将残余焦炭继续倒入干熄炉内(自动排入)。

四、焦罐底门脱钩

现象提升机装完红焦提起焦罐后,发现焦罐底闸门一边脱钩,一边未开,焦罐内残留大量红焦。

原因提升机在冷却塔上对位不准,焦罐在落向装入装置时,焦罐底闸门一边卡在装入装置的顶部上,造成底闸门一边未开,一边脱钩。

处理现场确认焦罐没有落下危险时,对焦罐底门进行固定,采用手动方式将焦罐放到安全位置,熄灭罐内红焦,待焦罐冷却后再将焦罐底门钩复位。

检查并恢复“焦罐底门开”信号与提升机的联锁。

加强中控操作人员责任心,强调在每炉操作时中控应对各关键位置用工业电视辅助检查确认。

五、提升机吊钩与熄焦车相撞

现象提升机手动操作期间熄焦车经过与之相撞。

原因提升机司机手动操作提升机前,中控、电机车、提升机司机未联系确认到位。

对策在提升机手动操作时,中控、电机车、提升机司机及现场巡检工应该相互联系确认到位后方可动作。

六、排焦温度高

现象中控室显示排焦温度高于正常时的排焦温度,T3、T4温度明显上升,排焦皮带上可能有红焦排出,熄焦喷水电磁阀动作。

原因a)气料比运用不合理,使焦炭不能充分的进行冷却。

b)中央与周边风道的进风比例没有调整好,造成局部焦炭未得到冷却。

c)焦炭在干熄炉内下落的速度不均匀,导致T3、T4四点温度产生偏差较大,温度高的地方,焦炭下降过快,未能得到充分冷却。

d)没能控制好在库量和排焦量,使排焦量过大,焦炭还没有冷却就被排出。

对策a)合理的运用气料比,控制好T6温度,减少空气的导入。

b)充分考虑到焦炭在干熄炉内下落过程出现的偏隙现象,合理的分配中央与周边进风的比例,使焦炭能得到充分的冷却。

c)控制好T3、T4各点的温度差,合理的安装调节棒,使焦炭的下降速度得到均匀。

d)加强对操作规程的学习,提前控制好在库量,调整好排焦量,使焦炭在冷却室内能得到充分冷却。

七、锅炉满水事故

现象a)现场水位计高于更高水位刻度值或看不见水位。

b)中控锅炉水位显示HH报警信号。

c)过热蒸汽温度明显下降,汽包压力增高。

d)严重时锅炉消音器向外漏水。

e)严重时蒸汽管道内发生水冲击。

原因a)操作人员疏忽大意,对水位监视不够,判断与操作错误(在用锅炉给水泵间歇性向锅炉上水时最容易发生)。

b)水位表显示不正确,平时未按操作规程冲校水位表,汽连通管堵塞,形成假水位。

c)给水自动调节失灵。

d)给水压力高,给水三冲量调节阀虽已关闭到程序设定最小开度,但给水量仍不正常地大于蒸汽流量(开工前期,锅炉给水泵的再循环管道起不到分压作用)。

对策a)要求岗位人员要责任心强,精心监控。

b)冲校水位表,用叫水法判断是否有虚假水位,确定是轻微满水还是严重满水。

c)将锅炉给水泵再循环管道上的节流孔板拆除,加装一个阀门,再循环水流量增加,再循环阀起到了分压作用。

d)判断如果是轻微满水,应将自动给水改为手动来调节,以减少给水,并调节锅炉给水再循环流量阀控制给水压力。必要时可以开启紧急放水阀放出少量的锅水,使水位降到正常水位线,然后恢复正常运行。

e) 如果严重满水则应立即停止锅炉运行,汇报值班室请求停送外供蒸汽,开启主蒸汽和蒸汽管道上的疏水阀,根据过热蒸汽温度开启过热器疏水阀,开启锅炉紧急放水阀进行放水,但要注意水位的下降,直至水位表内的水位出现,待水位正常后,立即关闭紧急放水阀,根据水位情况调整给水量,关闭各点疏水阀,并在水位和温度正常后恢复正常生产,并通知值班室。

八、锅炉缺水

现象a)现场水位计低于更低水位刻度值或看不到水位。

b)中控锅炉水位显示水位LL报警信号。

c)过热蒸汽温度急剧上升。

d)给水总量小于蒸汽流量。

原因a)操作人员疏忽大意,对水位监视不够,判断和操作错误。

b)水位表指示不准确,水连通管堵塞或水位计疏水阀泄漏,平时未按操作规程冲校水位表,形成假水位。

c)给水设备故障,给水自动调节失灵。

d)系统大停电造成锅炉缺水或仪表PLC模块突然掉电造成仪表值丢失,除盐水箱、除氧器、汽包出现虚假信号,各泵联锁停机,从而锅炉缺水。

e)锅炉排污阀漏水关不严或操作人员忘记关闭。

对策a)要求岗位人员要责任心强,精心监控。

b)先冲洗水位计,用叫水法正确判断是否缺水。

c)尽快处理故障点,如果泵故障应该倒泵,自动给水系统故障可手动调节或开给水旁通管道。

d)若判明为轻微缺水时,给水系统正常后可缓缓地向锅炉进水,直到恢复到正常水位。对于严重缺水,应采取紧急停炉措施(启用电力中断应急预案),此时,严禁向锅炉内进水,以防锅炉爆炸。待降温降压完成后对锅炉管道进行探伤试验,试验合格后才能慢慢上水进行升温升压操作。

e)如果判断锅炉排污二次阀漏,应关掉锅炉排污一次阀尽快更换二次阀;如果一次阀漏就要停产处理。

九、 提升机在待机位不停

现象提升机自动下降时至待机位没有停下来,继续下降。

原因a)待机位限位损坏或检测片偏离限位槽口。

b)提升机在下降过程中超速报警后仍在中央自动状态下复位。

c)PLC程序内设置的到待机位前减速信号没有到。

对策a)出现此现象时,中控室应按下紧急停止按钮,通知电工处理,更换槽形限位检测开关。

b)出现此现象后,操作工应将提升机操作转换开关打到断位或手动,超速报警复位后提升机司机手动操作下降。

c)检查编码器及PLC。

干熄焦常见事故处理 干熄焦电气故障案例教程

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